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        機(jī)組檢修工作總結(jié)

        時(shí)間:2024-05-18 18:38:24 工作總結(jié) 我要投稿
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        機(jī)組檢修工作總結(jié)

          總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jī)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書(shū)面材料,他能夠提升我們的書(shū)面表達(dá)能力,是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。你想知道總結(jié)怎么寫(xiě)嗎?下面是小編幫大家整理的機(jī)組檢修工作總結(jié),歡迎大家分享。

        機(jī)組檢修工作總結(jié)

        機(jī)組檢修工作總結(jié)1

          1.概況

          1機(jī)組C級(jí)檢修于20xx年9月14日開(kāi)始,計(jì)劃用時(shí)12天,實(shí)際用時(shí)10天。從總的檢修情況來(lái)看,我專(zhuān)業(yè)的檢修進(jìn)度緊隨主設(shè)備的進(jìn)度,從20xx年9月14日至20xx年9月23日止,正常的檢修工作已全部完成。所有校驗(yàn)點(diǎn)均按檢修工作計(jì)劃表的要求全部完成。本次檢修項(xiàng)目完成率100%,設(shè)備消缺率100%,整機(jī)啟動(dòng)一次成功。

          2.工程工期

          計(jì)劃工期:20xx年9月14日~20xx年9月26日實(shí)際工期:20xx年9月14日~20xx年9月23日

          3.工作主要項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度

          煙氣系統(tǒng)(CEMS)測(cè)點(diǎn)的檢查及表計(jì)校驗(yàn)從9月14日開(kāi)始,至9月23日全部完成。

          壓力變送器和開(kāi)關(guān)及就地儀表校驗(yàn)從9月14日開(kāi)始,至9月23日全部完成。

          氣動(dòng)門(mén)的校驗(yàn)從9月17日開(kāi)始,至9月23日全部完成。

          4.檢修過(guò)程中消除的主要缺陷

          4.1煙氣系統(tǒng)中的采樣濾芯堵塞較嚴(yán)重,反復(fù)吹掃仍無(wú)法恢復(fù)后,更換采樣濾芯兩個(gè)。原煙氣溫度測(cè)量元件子檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)熱電阻的陶瓷部分已損壞,經(jīng)工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,更換并檢查合格后回裝。CEMS凈煙氣溫度測(cè)量元件(PT100熱電阻)在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)熱電阻的護(hù)套腐蝕較嚴(yán)重,反復(fù)擦拭后仍無(wú)法恢復(fù),經(jīng)工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,更換并檢查合格后恢復(fù)。

          4.2吸收塔除霧器沖洗系統(tǒng)更換氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)四套。利用檢修時(shí)間將1吸收塔除霧器沖洗水母管壓力表的信號(hào)線重新走線,滿足現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)的要求。

          4.31機(jī)組檢修現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有5處隔膜壓力表隔膜損壞無(wú)法修復(fù),更換壓力表5塊:分別在3臺(tái)循環(huán)泵出口、供漿泵出口母管、1石膏排出泵出口母管壓力。

          4.41機(jī)組三臺(tái)循環(huán)泵電機(jī)內(nèi)部接線端子排由于長(zhǎng)期使用已經(jīng)老化,利用本次檢修機(jī)會(huì)對(duì)三臺(tái)循環(huán)泵電機(jī)內(nèi)部的接線端子排進(jìn)行更換。

          5.工作總體總結(jié)

          5.1檢修情況詳介

          5.1.1標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目完成情況

          壓力變送器校驗(yàn)15臺(tái)氣動(dòng)門(mén)檢查18臺(tái)就地儀表校驗(yàn)34只采樣箱檢查2臺(tái)

          5.1.2檢修過(guò)程介紹

          本次1機(jī)組C級(jí)檢修我們熱控專(zhuān)業(yè)的主要任務(wù)是表計(jì)的校驗(yàn),利用檢修時(shí)間可以將所有熱控測(cè)點(diǎn)進(jìn)行疏通并將運(yùn)行中無(wú)法處理的'問(wèn)題進(jìn)行解決。

          雖然我們多次進(jìn)行300MW機(jī)組的檢修工作,但是我們檢修人員還在檢修之前做了大量的準(zhǔn)備工作,包括技術(shù)資料的收集、檢修缺陷的提前統(tǒng)計(jì)、向運(yùn)行了解情況等等。為這次順利完成檢修任務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。此次檢修為C級(jí)檢修,工期為兩個(gè)星期,工作量較大,為了確保檢修進(jìn)度,我們每天的工作相當(dāng)飽滿,還要配合施工隊(duì)伍參加事故高位水箱的調(diào)試工作,這是考驗(yàn)我們的一道難題,對(duì)我們的檢修工作提出了更高的要求。針對(duì)這種情況,我們從做好職工的思想工作入手,要求他們?cè)谒枷肷细叨戎匾,?yán)把安全和質(zhì)量關(guān)。在安全生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)的動(dòng)員下,我們的檢修人員都自覺(jué)加班加點(diǎn),毫無(wú)怨言,以緊抓工程進(jìn)度為目標(biāo),當(dāng)天的工作當(dāng)天完成,確保每個(gè)工程節(jié)點(diǎn)有條不紊地完成。整個(gè)檢修過(guò)程,我們始終緊隨主設(shè)備的進(jìn)度,尤其是在與機(jī)務(wù)的配合工作方面,我們努力做到接到配合工作任務(wù),立即完成,決不影響總的進(jìn)度。主設(shè)備檢修完成,我們立即裝復(fù)校驗(yàn),以保證設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)的按時(shí)進(jìn)行。在我們?nèi)w檢修人員的共同努力下,最終圓滿完成了這次檢修任務(wù),為機(jī)組的順利啟動(dòng)貢獻(xiàn)了一份力量。

          5.2技術(shù)準(zhǔn)備工作

          5.2.1文件資料準(zhǔn)備

          在檢修開(kāi)始前,根據(jù)檢修計(jì)劃任務(wù)書(shū)及時(shí)進(jìn)行人員分工。由各小組人員對(duì)自己所管轄的設(shè)備范圍進(jìn)行整理分類(lèi)。檢修開(kāi)始后,根據(jù)檢修作業(yè)文件包進(jìn)行工作,嚴(yán)格按照檢修作業(yè)文件包的進(jìn)行作業(yè)。組織參加檢修的工作人員全面進(jìn)行學(xué)習(xí),特別是對(duì)個(gè)別細(xì)小環(huán)節(jié)進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)。對(duì)保證檢修安全進(jìn)行,起到了重要的保障作用。

          5.3檢修遺留問(wèn)題及采取措施

          由于1機(jī)組兩臺(tái)分析儀使用時(shí)間接近兩年應(yīng)返廠校驗(yàn),而目前2機(jī)組屬于停運(yùn)狀態(tài),所以將2機(jī)組分析儀裝在1機(jī)組分析儀機(jī)柜內(nèi),由于通道設(shè)置不同,所以目前1機(jī)組的故障燈常亮,但不影響正常運(yùn)行,等1機(jī)組分析儀校驗(yàn)完立即回裝。

        機(jī)組檢修工作總結(jié)2

          新春佳節(jié)之際,為總結(jié)經(jīng)驗(yàn),完善檢修標(biāo)準(zhǔn)、管理體系,崔家營(yíng)管理處召開(kāi)了機(jī)組首次b級(jí)檢修工作總結(jié)會(huì),會(huì)議全面回顧了機(jī)組首次b級(jí)檢修工作并進(jìn)行了深刻剖析和總結(jié)。

          會(huì)議充分肯定了機(jī)組b修的工作成果,對(duì)順利開(kāi)展首次機(jī)組b修的成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了分析。會(huì)議指出:完備的施工組織措施,各部門(mén)高效協(xié)作為檢修工作的順利進(jìn)行創(chuàng)造了條件;施工方案、調(diào)試大綱、施工進(jìn)度表等資料的科學(xué)編制、嚴(yán)格審核,為檢修工作的計(jì)劃安排提供了工期保證;落到實(shí)處的技術(shù)措施,現(xiàn)場(chǎng)巡查,對(duì)重點(diǎn)工序、重點(diǎn)部位進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督檢查的管理模式,為檢修質(zhì)量奠定了保障;準(zhǔn)確到位的設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)、主體結(jié)構(gòu)件關(guān)鍵部位的測(cè)試、儀器儀表和保護(hù)設(shè)備的校驗(yàn)、機(jī)組各系統(tǒng)的'聯(lián)調(diào)等細(xì)致入微的基礎(chǔ)性檢修項(xiàng)目為機(jī)組驗(yàn)收及可靠開(kāi)機(jī)并網(wǎng)提供了數(shù)據(jù)依據(jù)。最后,會(huì)議對(duì)b修工作中存在的不足及今后改進(jìn)方向進(jìn)行了深入探討。

          本次機(jī)組b級(jí)檢修總結(jié)會(huì)的召開(kāi),為年后即將開(kāi)展的其他兩臺(tái)機(jī)組的b級(jí)檢修工作提供了借鑒和指導(dǎo)依據(jù),也將為今后的標(biāo)準(zhǔn)化檢修體系的建立提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

        機(jī)組檢修工作總結(jié)3

          我車(chē)間本月檢修項(xiàng)目總共120項(xiàng),其中計(jì)劃月檢修26項(xiàng),完成率96%,大修12項(xiàng),完成率100%,中修14項(xiàng),完成率:93%,日常檢修94項(xiàng),完成率100%,總完成率99%。

          一、安全環(huán)保整改項(xiàng)目

         。1)壓縮機(jī)廠房氣氨管廊上腳手架未拆除,管廊上有雜物。此項(xiàng)工作已整改完成。

         。2)變換地溝蓋板損壞,需更換。此項(xiàng)工作已整改完成。

         。3)液化氣站P-3901液化氣泵防護(hù)罩掉。此項(xiàng)工作已整改完成。

         。4)冰機(jī)油泵聯(lián)軸器護(hù)罩缺螺栓,此項(xiàng)工作已于20xx年9月19日整改完成。

         。5)灌區(qū)地溝增加蓋板,此項(xiàng)工作已完成。

          二、生產(chǎn)檢查整改

         。1)冰機(jī)液氨儲(chǔ)罐旁洗臉盆上水管破裂,此項(xiàng)工作已于20xx年9月21日整改完成

         。2)1.0Mpa廢鍋并網(wǎng)管線彎頭漏。已做帶壓堵漏處理仍漏,機(jī)修現(xiàn)無(wú)法處理。

          三、日常主要設(shè)備的檢修

         。1)20xx年8月26日,精餾出現(xiàn)加不起負(fù)荷,主要采用引用低溫甲醇洗工段的脫鹽水進(jìn)行沖洗管道,并拆除精餾界區(qū)閥下法蘭和E-3501進(jìn)口管道的流量計(jì)FI001,沖出來(lái)的雜物主要有臘塊、卷尺等其它雜物。并拆除預(yù)塔C-3501第二個(gè)人孔,進(jìn)行入塔檢查,塔內(nèi)正常。在管道清洗檢查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)E-3501入口短節(jié)有臘塊,經(jīng)清理,精餾已運(yùn)行正常。在檢查精餾工段的同時(shí)還對(duì)灌區(qū)粗甲醇泵P-3601A/B進(jìn)行了解體檢查,泵正常。

          (2)20xx年8月26日,P-2101A由于漏油,聲音異常,于此日下午倒泵至P-2101B運(yùn)行,于20xx年8月27日對(duì)此泵進(jìn)行了檢修,更換7315軸承三盤(pán),NU2314軸承一盤(pán)。

         。3)20xx年8月28日,鼓風(fēng)機(jī)K-2301A靠硫回收廠房側(cè)軸承響動(dòng)異常切換至K-2301B運(yùn)行,并對(duì)鼓風(fēng)機(jī)K-2301A進(jìn)行檢修,于20xx年8月29日對(duì)K-2301A進(jìn)行回裝找正,所需的材料是6316/C3軸承兩盤(pán).試車(chē)情況:K-2301A于20xx年9月9日進(jìn)行了試車(chē),試車(chē)時(shí)運(yùn)行正常,試車(chē)后K-2301A一直運(yùn)行至今。

         。4)20xx年8于29日,氨壓縮機(jī)備用轉(zhuǎn)子MCL607+2MCL607吊往壓縮機(jī)廠房二樓。按照規(guī)定盤(pán)車(chē)。

         。5)20xx年8于31日,針對(duì)暖氣和伴熱進(jìn)行查漏對(duì)漏點(diǎn)進(jìn)行消除。

         。6)20xx年9月5日,四塔廢水泵P-3512B泵泵殼漏甲醇,于當(dāng)日更換了泵體墊片,漏點(diǎn)消除。

         。7)20xx年9月10日,對(duì)硫回收鼓風(fēng)機(jī)K-2301B進(jìn)行了找正復(fù)查工作。

          (8)20xx年9月11日,中控調(diào)節(jié)K-2301B入口電磁閥,現(xiàn)場(chǎng)未動(dòng)作,經(jīng)電器確認(rèn)電磁閥電機(jī)燒壞,由于電儀車(chē)間無(wú)備件,等待備件到廠在檢修。

         。9)20xx年9月12日,馳放氣洗滌塔液位調(diào)節(jié)閥33LV-005后法蘭漏,于此日進(jìn)行了緊固,漏點(diǎn)已消除。

         。10)20xx年9月14日,P-3502A電機(jī)后軸承端聲音異常,于本日對(duì)電機(jī)進(jìn)行了檢修,主要更換了電機(jī)軸承為6312/C3一盤(pán)。試車(chē)正常

          (11)20xx年9月16日,對(duì)E-3512板式換熱器進(jìn)行了化學(xué)清洗。

         。12)20xx年9月18日,高壓分離器液位調(diào)節(jié)閥33LV008B堵塞嚴(yán)重,切至33LV008A運(yùn)行,與此日對(duì)閥芯進(jìn)行了清理,現(xiàn)已正常備用。

          四、大修項(xiàng)目

         。1)P-2101A大修

          P-2101A泵為冷凝液加壓泵I,型號(hào):SDZA100-400檢修時(shí)間:20xx年8月27日

          本次檢修主要更換了機(jī)械密封和2盤(pán)7315軸承和一盤(pán)NU2314軸承。

          試車(chē)情況:詳見(jiàn)六P-2101A事故經(jīng)過(guò)

          (2)P-2101B大修

          P-2101B泵為冷凝液加壓泵I,型號(hào):SDZA100-400檢修時(shí)間:20xx年9月2日本次檢修主要更換了3盤(pán)7315軸承,1盤(pán)NU2314軸承、泵軸和機(jī)械密封。試車(chē)情況:試車(chē)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)機(jī)械密封漏水,經(jīng)處理機(jī)封漏水現(xiàn)象已處理。

         。3)P-220XA泵大修

          P-220XA為1#甲醇液泵,型號(hào):EAP9200K3-250檢修時(shí)間:20xx年9月6日本次檢修主要更換了機(jī)械密封試車(chē)情況:試車(chē)正常

         。4)P-220XB泵大修

          P-220XB為1#甲醇液泵,型號(hào):EAP9200K3-250檢修時(shí)間:20xx年9月12日本次檢修主要更換了機(jī)械密封試車(chē)情況:試車(chē)正常

         。5)P-2202A泵大修

          P-2202A為2#甲醇液泵,型號(hào):EAP9250K4-400檢修時(shí)間:20xx年9月20日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換備件試車(chē)情況:試車(chē)正常

         。6)P-2209A/B大修

          P-2209A為廢水輸送泵,型號(hào):ESH25-200檢修時(shí)間:20xx年9月4日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)情況:試車(chē)正常

         。7)P-2301A/B

          P-2301A/B為酸水泵,型號(hào):40FSB-20檢修時(shí)間:20xx年9月22號(hào)試車(chē)情況:試車(chē)正常

          五、中修項(xiàng)目

         。1)P-3506B泵中修

          P-3506B泵為回收塔進(jìn)料泵,型號(hào):ESH25-200檢修時(shí)間:20xx年9月9日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)時(shí)間:20xx年9月9日試車(chē)正常

         。2)P-3506A泵中修

          P-3506A泵為回收塔進(jìn)料泵,型號(hào):ESH25-200檢修時(shí)間:20xx年9月11日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)時(shí)間:20xx年9月11日試車(chē)正常

          (3)P-3509A泵中修

          P-3509A泵為廢液泵,型號(hào):ESH40-250檢修時(shí)間:20xx年9月10日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)時(shí)間:20xx年9月10日試車(chē)正常

          (4)P-3509B泵中修

          P-3509B泵為廢液泵,型號(hào):ESH40-250檢修時(shí)間:20xx年9月11日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)時(shí)間:20xx年9月11日試車(chē)正常

          (5)P-3604泵中修

          P-3604泵為異丁基油泵,型號(hào):HZA80-2160C檢修時(shí)間:20xx年9月14日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)時(shí)間:20xx年9月14日試車(chē)正常

         。6)P-3605A泵中修

          P-3605A泵為輕柴油輸送泵,型號(hào):40AY35×8檢修時(shí)間:20xx年9月17日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)時(shí)間:20xx年9月18日試車(chē)正常

         。7)P-3605B泵中修

          P-3605B泵為輕柴油輸送泵,型號(hào):40AY35×8檢修時(shí)間:20xx年9月18日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)時(shí)間:20xx年9月20日試車(chē)過(guò)程:試車(chē)后盤(pán)車(chē)卡澀,于20xx年9月21日對(duì)此泵重新進(jìn)行處理(清洗軸承箱)。重新試車(chē)正常,泵已正常備用。

         。8)P-3701A/B

          P-3701A/B泵為甲醇汽車(chē)裝車(chē)泵,型號(hào):HZA100-2160C檢修時(shí)間:20xx年9月16日

          經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)時(shí)間:20xx年9月16日試車(chē)正常

         。9)P-3701C/D

          P-3701C/D泵為甲醇汽車(chē)裝車(chē)泵,型號(hào):HZA100-2160C檢修時(shí)間:20xx年9月17日

          經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)時(shí)間:20xx年9月17日試車(chē)正常

          (10)P-3602A/B

          P-3602A/B泵為精甲醇泵,型號(hào)為HZA200-3315A檢修時(shí)間:20xx年9月26日

          經(jīng)檢查此兩臺(tái)泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)情況:試車(chē)正常

          (11)K-220X

          K-220X為循環(huán)氣壓縮機(jī),型號(hào):2D10-4.79/17-58.5K-220X檢修需要停車(chē),已上報(bào)技術(shù)部,技術(shù)部未批準(zhǔn)。

          六、P-2101A導(dǎo)致工藝氣放空事故經(jīng)過(guò)

         。ㄒ唬⑹鹿式(jīng)過(guò)

          合成車(chē)間變換工段冷凝液加壓泵P2101A于8月27日切出檢修,檢修內(nèi)容為解體大修,更換機(jī)械密封及軸承,8月30日試泵后運(yùn)行,試泵結(jié)果運(yùn)行正常,運(yùn)行至9月3日上午因氣化裝置停車(chē)停泵,下午15:30因氣化B爐投料P2101A啟動(dòng)運(yùn)行。晚上21:30合成車(chē)間工藝巡檢時(shí),發(fā)現(xiàn)泵軸承箱冷卻水回水管道脹接接頭脫開(kāi),現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員告知車(chē)間領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)返回班房取點(diǎn)檢儀到21:50左右測(cè)量軸承箱溫度高達(dá)170℃,脫開(kāi)接頭經(jīng)合成車(chē)間技術(shù)員現(xiàn)場(chǎng)緊固后繼續(xù)運(yùn)行,并對(duì)軸承箱補(bǔ)油,隨后軸承箱溫度降至80℃左右。在此期間機(jī)修車(chē)間檢修人員正在安裝P2101B,考慮到現(xiàn)場(chǎng)檢修人員的安全和P2101A泵的安全,合成車(chē)間多次與調(diào)度協(xié)調(diào)要求切氣、停泵,但為了生產(chǎn)調(diào)度回復(fù)堅(jiān)持運(yùn)行,運(yùn)行至23:30左右軸承箱底部冷卻水進(jìn)水管線脹接接頭脫開(kāi),由于在泵底部,泵在運(yùn)行過(guò)程中無(wú)法處理,車(chē)間再次請(qǐng)示調(diào)度要求切氣、停泵,調(diào)度仍然要求車(chē)間堅(jiān)持運(yùn)行,十幾分鐘后23:40左右機(jī)封瞬間泄漏,高壓冷凝液現(xiàn)場(chǎng)噴出,現(xiàn)場(chǎng)人員緊急停泵,合成工藝人員組織關(guān)閉進(jìn)出口閥門(mén)及回流閥門(mén),對(duì)泵進(jìn)行隔離,機(jī)修車(chē)間連夜進(jìn)行檢修。P2101A停泵后,合成車(chē)間切氣,9月4日2:00機(jī)修車(chē)間安裝完P(guān)2101B,啟動(dòng)P2101B后生產(chǎn)正常運(yùn)行,粗煤氣變換放空3小時(shí)左右。

         。ǘ、事故后果

          對(duì)設(shè)備影響:P2101A9月3日晚停泵后,機(jī)修車(chē)間于9月4日拆解,解體發(fā)現(xiàn)P2101A機(jī)封燒毀(動(dòng)靜環(huán)碎裂),軸承箱靠電機(jī)側(cè)兩盤(pán)軸承損壞,軸有拉傷現(xiàn)象。9月4日檢修恢復(fù)P2101A時(shí)更換以下備件:機(jī)械密封一套,軸承四盤(pán)。

          對(duì)生產(chǎn)影響:變換粗煤氣放空約3小時(shí)。

         。ㄈ、檢修原因及檢修過(guò)程

          合成車(chē)間變換裝置冷凝液加壓泵P2101A/B兩臺(tái)泵自20xx年10月系統(tǒng)開(kāi)車(chē)起到目前,一直沒(méi)有進(jìn)行過(guò)大修(沒(méi)有更換過(guò)軸承箱的軸承),按合成車(chē)間20xx年度設(shè)備定修計(jì)劃安排到11月份大修,由于20xx年公司停車(chē)大修時(shí)間改變,8月技術(shù)部要求各車(chē)間重新修訂20xx年8-12月設(shè)備定檢計(jì)劃,按合成車(chē)間修訂后的20xx年8-12月設(shè)備定檢計(jì)劃,P2101A/B大修安排到9月份。

          P2101A:P2101A泵自20xx年3月15日起由B泵切至A泵后一直運(yùn)行,從3月15日到8月23日累計(jì)運(yùn)行2439h,大修前P2101A存在油封漏油,軸承箱有異常聲音現(xiàn)象,8月27日合成車(chē)間P2101A切出交由機(jī)修車(chē)間大修,檢修內(nèi)容為泵解體大修,機(jī)修車(chē)間從8月27到8月29日檢修,檢修時(shí)間3天,8月30日試泵,試泵結(jié)果運(yùn)行正常。P2101A大修期間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:軸承箱放油時(shí)有油泥,潤(rùn)滑油已變黑,軸承箱冷卻室打開(kāi)有循環(huán)水雜物沉積的淤泥,推力軸承中有一盤(pán)軸承滾珠表面金屬脫落,滾動(dòng)軸承已存在缺陷,大修時(shí)更換備件為一套機(jī)械密封和四盤(pán)軸承。

          P2101B:P2101B在8月底A泵檢修期間運(yùn)行,運(yùn)行時(shí)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)軸承箱聲音異常,在8月30日P2101A運(yùn)行正常后,8月31日合成車(chē)間切出檢修,檢修內(nèi)容為泵解體大修,機(jī)修車(chē)間于9月2日開(kāi)始檢修,9月3日晚開(kāi)始回裝,檢修時(shí)間2天。9月4日2:00左右試泵,運(yùn)行正常。P2101B大修發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:軸承箱放油時(shí)有油泥,潤(rùn)滑油已變黑,軸承箱冷卻室打開(kāi)有循環(huán)水雜物沉積的淤泥,泵軸在推力軸承最外的一盤(pán)軸承位置有拉傷,判斷為軸承跑內(nèi)圈,大修時(shí)更換備件一套機(jī)械密封,一根軸,四盤(pán)軸承。

         。ㄋ模、事故原因分析

          P2101A在合成工藝巡檢發(fā)現(xiàn)冷卻水管道脹接接頭脫開(kāi)時(shí),軸承箱溫度170℃(正常值低于80℃),此時(shí)軸承箱的軸承已經(jīng)存在問(wèn)題,其后堅(jiān)持運(yùn)行導(dǎo)致的機(jī)封碎裂,軸承損壞的.原因都是軸承箱溫度高軸承已經(jīng)存在故障所引起的。軸承箱溫度高的原因?yàn)槔鋮s水管道脹接接頭脫開(kāi),潤(rùn)滑油沒(méi)有冷卻,導(dǎo)致軸承溫度持續(xù)走高。因此,本次事故的直接原因?yàn)槊浗咏宇^脫開(kāi)。

          脹接接頭脫開(kāi)原因:合成車(chē)間P2101泵與氣化車(chē)間P1303泵和P1305泵為同一生產(chǎn)廠家,同一泵類(lèi)型,機(jī)封沖洗方式,軸承箱冷卻方式都一樣。在氣化車(chē)間P1303和P1305也幾次發(fā)生冷卻水管線脹接接頭脫開(kāi)現(xiàn)象,其脫開(kāi)根本原因?yàn)槊浗咏宇^松動(dòng),安裝時(shí)絲扣安裝過(guò)緊,在運(yùn)行時(shí)存在輕微外力、晃動(dòng)、溫差應(yīng)力等就會(huì)導(dǎo)致脹接接頭脫開(kāi)。

          導(dǎo)致事故發(fā)生的其它因素:P2101A/B的大修安排日期較近,在P2101A檢修后運(yùn)行暫時(shí)正常后就安排P2101B大修,時(shí)間安排緊湊,且安排日期太近,當(dāng)P2101A出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),P2101B正在檢修,因無(wú)備泵導(dǎo)致變換工藝氣放空。因此同一位號(hào)設(shè)備的大修日期應(yīng)錯(cuò)開(kāi)一段時(shí)間,避免兩臺(tái)泵同時(shí)大修而導(dǎo)致事故。

          七、存在的隱患

          1,21TV004閥體微漏,正在監(jiān)護(hù)運(yùn)行中。

          2,1.0Mpa廢鍋E-2103并網(wǎng)管線彎頭母材處有沙眼。

          3,P-2204A機(jī)封漏甲醇,等待舊機(jī)封修復(fù)完,進(jìn)行更換。

          八、附月檢修計(jì)劃表

          九、附合成氣壓縮機(jī)和冰機(jī)油品檢驗(yàn)報(bào)告單

        機(jī)組檢修工作總結(jié)4

          一、概況

          #9機(jī)組系統(tǒng)本次小修于20xx年09月13日開(kāi)工,20xx年09月30日結(jié)束,完成工期18天。本次檢修完成的'較大項(xiàng)目主要有:#9脫硫吸收塔、煙道系統(tǒng)檢修;#9爐脫硫三臺(tái)漿液循環(huán)泵檢修;#2工藝水泵解體檢修;兩臺(tái)石膏排出泵解體檢修;石灰石制漿液系統(tǒng)檢查;石膏脫水系統(tǒng)檢查檢修等重點(diǎn)工作。

          二、項(xiàng)目執(zhí)行情況

          本次小修基本上都是按大修標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,但所有項(xiàng)目都按工期保質(zhì)保量完成了檢修任務(wù)。

          三、主要項(xiàng)目完成情況

          1.#9脫硫吸收塔、煙道系統(tǒng)檢修:塔體、煙道防腐修補(bǔ);漿液噴淋層噴嘴及管道、支撐梁檢查、檢修;除霧器沖洗、固定;除霧器沖洗水噴嘴及管道檢查、檢修;氧化風(fēng)管道、支撐梁檢修;#1、2漿液循環(huán)泵濾網(wǎng)更換,石膏排出泵入口濾網(wǎng)檢修;

          2.增壓風(fēng)機(jī)內(nèi)部檢查;

          3.#1、2、#3漿液循環(huán)泵解體檢修,#1、3泵更換葉輪,并對(duì)三臺(tái)泵體進(jìn)行焊補(bǔ)防磨;

          4.#3氧化風(fēng)機(jī)解體檢查;

          5.兩臺(tái)石膏排出泵解體檢查;

          6.原、凈煙氣擋板、旁路煙道及擋板加油、檢查;

          7.石膏脫水系統(tǒng)檢查;

          8.#1工藝水泵解體檢修;

          9.真空皮帶脫水機(jī)檢查、檢修;

          10.石灰石制漿液系統(tǒng)檢查,冷卻水系統(tǒng)加裝排污門(mén);

          四、施工組織與安全情況

          本次檢修總體組織良好,安全措施落到實(shí)處,努力做好文明檢修、文明作業(yè)落實(shí)工作,檢修地面鋪墊層,對(duì)檢修工具擺放、備件和檢修材料的存放地點(diǎn)、檢修垃圾堆放等實(shí)行定制管理,檢修作業(yè)指導(dǎo)文件放置現(xiàn)場(chǎng),方便檢查和指導(dǎo),做到了“工完、料凈、現(xiàn)場(chǎng)清”,各W、H點(diǎn)按質(zhì)量計(jì)劃及時(shí)組織驗(yàn)評(píng)。檢修項(xiàng)目按計(jì)劃完成,檢修質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo),消除了眾多影響機(jī)組安全運(yùn)行的缺陷并對(duì)設(shè)備進(jìn)行了多處改進(jìn)完善;伊?qū)I(yè)檢修期間未發(fā)生設(shè)備及人身安全事故。

          五、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

          1、本次#9機(jī)組小修認(rèn)真推行標(biāo)準(zhǔn)化檢修,對(duì)此次C級(jí)檢修進(jìn)行全員、全方位、全過(guò)程控制,精心策劃準(zhǔn)備制定檢修項(xiàng)目和檢修文件包,嚴(yán)格按照檢修項(xiàng)目開(kāi)展工作,認(rèn)真執(zhí)行檢修文件包程序,工作中推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),嚴(yán)格按有關(guān)工藝要求進(jìn)行設(shè)備檢查、檢修。通過(guò)此次標(biāo)準(zhǔn)化檢修,提高了自身的素養(yǎng)和管理水平,也使設(shè)備健康水平得到了進(jìn)一步提高。

          2、在檢修過(guò)程中,作為一名點(diǎn)檢,能夠盡到設(shè)備主人的責(zé)任,按照廠部要求對(duì)檢修安全、質(zhì)量、工期進(jìn)行控制。外委工程不“以包代管”,對(duì)吸收塔檢修時(shí)腳手架安全、防火措施到位情況進(jìn)行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)吸收塔腳手架卡扣有松動(dòng)現(xiàn)象,及時(shí)處理了一起重大安全隱患。

          3、在備品準(zhǔn)備上,準(zhǔn)備比較充分,漿液循環(huán)泵解體后發(fā)現(xiàn)兩臺(tái)葉輪磨損嚴(yán)重,但倉(cāng)庫(kù)有備件,及時(shí)進(jìn)行了更換。

          4、此次檢修后三臺(tái)漿液循環(huán)泵入口門(mén)故障,經(jīng)過(guò)十幾天才找到原因,入口門(mén)在停電狀態(tài)下手動(dòng)開(kāi)關(guān)后,還要恢復(fù)原位置,否則送電后就無(wú)法操作,但由于原來(lái)沒(méi)有碰到過(guò)此種情況,所以帶來(lái)很大麻煩,所以在以后檢修時(shí)要牢記此次教訓(xùn),舉一反三,不能再讓此種現(xiàn)象發(fā)生。

          5、此次檢修后,目前還沒(méi)有投運(yùn),待投運(yùn)后,根據(jù)運(yùn)行情況,斷續(xù)分析,為以后工作積累經(jīng)驗(yàn)。

        機(jī)組檢修工作總結(jié)5

          在這次檢修工作開(kāi)始之前:對(duì)所負(fù)責(zé)的檢修內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)計(jì)劃和安排,準(zhǔn)備工作做得更加的全面和完善。

          首先在這次檢修過(guò)程中的準(zhǔn)備工作:為了保證檢修工作的順利進(jìn)行,我們

          提前到現(xiàn)場(chǎng)熟悉自己班組做工作內(nèi)容,現(xiàn)場(chǎng)條件和準(zhǔn)備的安全措施、安全防護(hù)用品及安全工器具。在工作之前填寫(xiě)《水力機(jī)械工作票》及危險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)措施,并對(duì)本班組工作人員交代現(xiàn)場(chǎng)工作及所要做的安全措施和注意事項(xiàng)。對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)及工作票中的安全措施及現(xiàn)場(chǎng)注意事項(xiàng)進(jìn)行了布置和計(jì)劃,對(duì)工作進(jìn)行合理分配。準(zhǔn)備工作中所需要的安全工器具:大錘、36#扳手、36#套筒及加力桿、千斤頂、木方、塞尺、電源線、工作燈、標(biāo)識(shí)牌、手電筒、螺絲刀、潤(rùn)滑油、架板、編織袋、雨靴等。領(lǐng)取安全防護(hù)用品,正確安全的使用安全防護(hù)用品。

          其次檢修工作開(kāi)始:

         。1)檢查工作現(xiàn)場(chǎng)機(jī)組處于停機(jī)態(tài),尾水閘門(mén)已落下,蝸殼內(nèi)無(wú)壓無(wú)水,蝶閥已關(guān)閉。

         。2)打開(kāi)蝶閥排水閥及檢修排水閥,保證蝸殼內(nèi)無(wú)水無(wú)壓。

         。3)接好電源線及工作燈,使用大錘,大錘、36#扳手、36#套筒及加力桿、千斤頂、木方等工具拆卸蝸殼進(jìn)人門(mén)螺絲螺帽,打開(kāi)蝸殼進(jìn)人門(mén),在進(jìn)入之前應(yīng)進(jìn)行通風(fēng),緊固進(jìn)入蝸殼內(nèi)的架板、拿好手電筒、塞尺,編織袋,穿好雨靴進(jìn)入蝸殼內(nèi)。

          (4)檢查1#、2#、3#機(jī)組蝸殼內(nèi)有無(wú)雜物,并對(duì)蝸殼內(nèi)雜物垃圾進(jìn)行及時(shí)清理,裝入編織袋內(nèi)。

         。5)檢查1#、2#、3#機(jī)組導(dǎo)葉,在檢查過(guò)程中對(duì)每塊導(dǎo)葉逐項(xiàng)進(jìn)行仔細(xì)檢查并對(duì)轉(zhuǎn)輪及管壁上的污垢及生銹情況進(jìn)行詳細(xì)查看,用塞尺測(cè)量每塊導(dǎo)葉之間的間隙,要求導(dǎo)葉豎面:間隙不允許5絲通過(guò),對(duì)部分導(dǎo)葉間隙要求15絲之內(nèi),15絲的塞尺允許通過(guò)導(dǎo)葉的四分之三。截面要求:符合圖紙制作工藝參數(shù)要求,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及測(cè)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄分析。

         。6)檢查蝸殼是否有遺留物品,確認(rèn)無(wú)物后關(guān)閉蝸殼進(jìn)人門(mén)

          (7)對(duì)集水井的`雜物垃圾進(jìn)行清理,并檢查6臺(tái)排水泵運(yùn)行正常,有無(wú)垃圾雜物堵塞,對(duì)有杜塞的雜物進(jìn)行清理。

          在檢查過(guò)程中:

          (1)1#、2#、3#機(jī)組進(jìn)人門(mén)螺絲螺母及密封墊潤(rùn)滑油干裂情況,重新進(jìn)行了潤(rùn)滑處理。

         。2)1#機(jī)組蝸殼內(nèi)部轉(zhuǎn)輪及管壁有結(jié)垢和生銹情況比較嚴(yán)重,在下次的檢修工程中進(jìn)行打磨刷漆處理。

         。3)2#機(jī)組蝸殼垃圾較多,需要在以后的工作中及時(shí)進(jìn)行清理。

         。4)3#機(jī)組蝸殼內(nèi),導(dǎo)葉損傷比較嚴(yán)重,被硬物打擊所致,在以后的工作檢修過(guò)程中需加強(qiáng)監(jiān)視檢查。

         。5)在對(duì)集水井垃圾及排水泵清理檢查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)5#排水泵在排水過(guò)程中,停止工作時(shí),水有回流,判斷為逆止閥異常,后期進(jìn)行處理。

         。6)在協(xié)助田國(guó)平同志對(duì)2#機(jī)組補(bǔ)氣過(guò)程中,出現(xiàn)油位下降較快問(wèn)題,自動(dòng)補(bǔ)氣裝置有漏氣情況,配壓閥處有油滲處,后期進(jìn)行處理。

          (7)協(xié)助田國(guó)平同志提起1#、2#、3#機(jī)組尾水閘門(mén),發(fā)現(xiàn)1#機(jī)組蝸殼進(jìn)人門(mén)有滲水情況,重新進(jìn)行了加固后,沒(méi)有滲漏。

         。8)在拆裝尾水閘門(mén)連桿時(shí)比較費(fèi)時(shí)費(fèi)力,在后期工作中進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

          在工作完成后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的所做安全措施進(jìn)行撤除,拆除工作電源,歸還安全工器具,清理工作現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生,辦理工作票終結(jié)工作。

          最后,在這次檢修過(guò)程中注意事項(xiàng)及不足:

          (1)在拆裝螺絲過(guò)程中,注意螺絲或大錘及套筒掉落砸傷腳面。

          (2)在進(jìn)入蝸殼時(shí),由于管壁較滑,應(yīng)注意防止滑倒受傷。

         。3)在調(diào)整導(dǎo)葉間隙過(guò)程中,防止把手放入導(dǎo)葉之間造成夾手。

          (4)在工作過(guò)程中,在準(zhǔn)備工作做的不夠完善,對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)所拆卸的螺絲螺帽沒(méi)有進(jìn)行妥善的安放、在今后的工作中,準(zhǔn)備物品放置盒,防止發(fā)生物品掉落砸傷他人

         。5)在檢查過(guò)程中,對(duì)一些技術(shù)問(wèn)題及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題其原因分析不全面,需在以后工作中加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

          (6)在今后的工作中需安全使用工器具,防止在工作中出現(xiàn)應(yīng)工具使用不當(dāng)造成的意外損傷。

        機(jī)組檢修工作總結(jié)6

          一、概述:

          #1機(jī)組檢修工作于20xx年8月18日開(kāi)始,于20xx年8月28日結(jié)束,共歷時(shí)10天。計(jì)劃完成標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目46項(xiàng),實(shí)際完成項(xiàng)目46項(xiàng)。材料預(yù)算金額為178700元,實(shí)際完成167540元。

          二、修前設(shè)備概況:

          #1機(jī)組上次檢修是在20xx年9月,修后連續(xù)運(yùn)行至今,未發(fā)生由于電氣原因引起的非停。

          三、本次檢修主要工作及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:

          1、發(fā)電機(jī)系統(tǒng):

          1.1發(fā)電機(jī)拆開(kāi)汽側(cè)勵(lì)、側(cè)端蓋檢查發(fā)現(xiàn),線圈完好。對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行修前、修后各項(xiàng)高壓試驗(yàn),數(shù)據(jù)均符合規(guī)程要求。對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行了水壓試驗(yàn)及試驗(yàn)合格。

          1.2對(duì)4組空冷器進(jìn)行捅洗,捅洗后水壓試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)第2組有漏水現(xiàn)象,通過(guò)逐根檢漏,堵漏2根。其余管內(nèi)壁清潔,無(wú)雜物,無(wú)腐蝕,再次水壓試驗(yàn)合格。 1#

          1.3對(duì)刷架、引線、滑環(huán)、滅磁屏、PT柜進(jìn)行清掃、檢查。

          2、主變壓器系統(tǒng)

          2.1對(duì)1#主變本體、油枕、散熱器、防爆玻璃、干燥器、套管(包含高低壓側(cè)架空線絕緣子)進(jìn)行了清掃檢查,各項(xiàng)高壓試驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)程要求。

          2.2對(duì)風(fēng)扇電機(jī)進(jìn)行了檢修,其中對(duì)2臺(tái)風(fēng)扇電機(jī)進(jìn)行了大修。 2.3對(duì)發(fā)變組保護(hù)裝置進(jìn)行了校驗(yàn),二次回路進(jìn)行了清掃、檢查、緊固,對(duì)保護(hù)進(jìn)行了整體帶開(kāi)關(guān)傳動(dòng),試驗(yàn)結(jié)果均符合要求。

          3、廠用電系統(tǒng):

          3.1對(duì)廠用變壓器21B進(jìn)行了清掃、檢查、試驗(yàn),各項(xiàng)高壓試驗(yàn)結(jié)果均符合規(guī)程要求。

          3.2對(duì)風(fēng)扇電機(jī)進(jìn)行了檢修。

          3.3對(duì)變壓器兩側(cè)開(kāi)關(guān)821及6101開(kāi)關(guān)進(jìn)行了檢修、試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)程要求。

          3.4 8月23日6VI段母線停電,對(duì)母線進(jìn)行清掃,對(duì)所有開(kāi)關(guān)柜進(jìn)行了檢查,修后對(duì)母線進(jìn)行了試驗(yàn),數(shù)據(jù)均符合規(guī)程要求。

          3.5對(duì)41B、1#除灰變、1#輸煤變、化學(xué)變本體進(jìn)行了清掃檢查,對(duì)二次回路清掃、檢查、回路螺絲緊固,保護(hù)裝置進(jìn)行了校驗(yàn),帶開(kāi)關(guān)傳動(dòng)合格。

          4、高壓輔機(jī)系統(tǒng)

          4.1對(duì)6KVI段高壓電機(jī)開(kāi)關(guān)進(jìn)行了清掃、檢查試驗(yàn),開(kāi)關(guān)二次回路檢查、螺絲緊固。對(duì)磨煤機(jī)、排粉機(jī)、循環(huán)泵6臺(tái)開(kāi)關(guān)油進(jìn)行了更換。

          4.2高壓電機(jī)引、送、排、磨、循環(huán)泵進(jìn)行了引線檢查、軸承加油脂。其中發(fā)現(xiàn)1#爐1#排粉機(jī)前軸承保持架磨損嚴(yán)重,對(duì)其進(jìn)行了更換。

          4.3對(duì)一期脫硫1#脫硫引風(fēng)機(jī)電機(jī)及軸承進(jìn)行了檢查、試驗(yàn)及補(bǔ)充油脂。

          4.4對(duì)高壓電機(jī)保護(hù)進(jìn)行了校驗(yàn),二次回路清掃、檢查、回路螺絲緊固,帶開(kāi)關(guān)傳動(dòng)。

          5、機(jī)、爐低壓電機(jī)

          5.1對(duì)汽機(jī)14臺(tái)低壓電動(dòng)機(jī)接線及兩側(cè)軸承進(jìn)行了檢查、補(bǔ)充油脂、測(cè)量絕緣電阻和直阻。其中1#機(jī)1#凝泵電機(jī)油污嚴(yán)重,試轉(zhuǎn)振動(dòng)超標(biāo),對(duì)其更換備用一臺(tái)備用電機(jī)。

          5.2對(duì)鍋爐及電除塵24臺(tái)電機(jī)進(jìn)行了檢查,對(duì)軸承進(jìn)行了補(bǔ)充油脂、測(cè)量絕緣電阻和直阻。

          其中鍋爐2#撈渣機(jī)前、后軸承磨損嚴(yán)重、對(duì)其進(jìn)行了更換。1#碎渣機(jī)前、后軸承磨損嚴(yán)重,也進(jìn)行了更換。對(duì)破損的1#火檢風(fēng)機(jī)接線盒進(jìn)行了更換。

          5.3對(duì)380V低壓電機(jī)保護(hù)進(jìn)行了校驗(yàn)、二次回路清掃、檢查、螺絲緊固,帶開(kāi)關(guān)傳動(dòng)。

          5.4對(duì)機(jī)爐低壓控制柜進(jìn)行了清掃、檢查、回路緊固、熱偶調(diào)整。

          6、其它

          6.1對(duì)1#機(jī)、爐熱力盤(pán)進(jìn)行了清掃檢查,對(duì)機(jī)爐電動(dòng)門(mén)進(jìn)行了調(diào)試。

          6.2對(duì)三臺(tái)整流變進(jìn)行了檢查、試驗(yàn),對(duì)卡澀的刀閘及接地裝置進(jìn)行了調(diào)整,對(duì)失效硅膠進(jìn)行了更換。其中三臺(tái)變壓器的的套管進(jìn)行了清理,對(duì)損壞的刀閘箱進(jìn)行了處理,對(duì)乙電場(chǎng)整流變套管漏油進(jìn)行了處理。

          6.3對(duì)電控柜進(jìn)行了清掃檢查,空載試驗(yàn);加熱器及其回路檢查消缺。

          6.4對(duì)電除塵低壓控制回路進(jìn)行了清掃、檢查、熱偶調(diào)整,對(duì)備用抽屜進(jìn)行了恢復(fù)。

          四、安全方面:

          本次小修雖然工期緊,工作量較大,但通過(guò)各級(jí)安監(jiān)部門(mén)和各工作人員的共同努力,安全情況良好,無(wú)事故、無(wú)障礙、異常及設(shè)備和人身上的不安全現(xiàn)象發(fā)生,本次小修共開(kāi)出工作票20張,工作票合格率100%。

          五、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn):

          本次小修處于公司經(jīng)營(yíng)非常困難之際,為了響應(yīng)公司相關(guān)部門(mén)壓縮開(kāi)支、節(jié)約費(fèi)用的號(hào)召,對(duì)于既定的項(xiàng)目,我們有能力自承擔(dān)的全部采取了自承擔(dān)加申請(qǐng)臨工的方式進(jìn)行。

          我專(zhuān)業(yè)為了保證檢修質(zhì)量與進(jìn)度,對(duì)于重點(diǎn)項(xiàng)目提前制定好了技術(shù)措施和安全措施,并明確了組織機(jī)構(gòu),明確了各級(jí)人員在安全管理和施工管理中的責(zé)任,在檢修中全面貫徹執(zhí)行。

          本次檢修,我專(zhuān)業(yè)全面推行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制,提前進(jìn)行了項(xiàng)目分解以及項(xiàng)目工時(shí)的預(yù)估,將項(xiàng)目與工時(shí)結(jié)合起來(lái),每個(gè)人都可以選擇自己能勝任的項(xiàng)目,做到了每個(gè)項(xiàng)目都落實(shí)到人,每項(xiàng)檢修任務(wù)都有專(zhuān)人負(fù)責(zé),大大提高了人員的積極性,同時(shí)也保證了檢修安全與質(zhì)量。

          在本次大修中也暴露出不足:由于本次檢修為了響應(yīng)公司號(hào)召,我專(zhuān)業(yè)全面施行自承擔(dān)的方式。檢修工作全面展開(kāi)后,尤其是雙機(jī)停運(yùn)時(shí),項(xiàng)目較多,又集中在一起,暴露出專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員數(shù)量的匱乏。這是在以后的小修中需要特別注意的方面,也希望公司領(lǐng)導(dǎo)從這方面考慮,給予工作上的'支持。

          總之,通過(guò)本次小修,設(shè)備的健康狀況得到了很大的提高,修后的設(shè)備在運(yùn)行中均達(dá)到了設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)要求,職工的技術(shù)水平也有了很大的提高,今年公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況相當(dāng)緊張,良好的經(jīng)濟(jì)效益要靠的設(shè)備健康水平作為基礎(chǔ),今后我們將接受經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),繼續(xù)努力工作,為我公司的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行貢獻(xiàn)自己的力量。

        機(jī)組檢修工作總結(jié)7

          20xxX年5月10日隨著化工一期為期一個(gè)月大檢修任務(wù)的開(kāi)始,回顧這次大檢修時(shí)間,無(wú)論是從檢修前的準(zhǔn)備工作,還是檢修期間發(fā)現(xiàn)的一些狀況,再到檢修結(jié)束。雖然工作量大,時(shí)間緊,但通過(guò)機(jī)修廠全廠參加檢修人員的共同努力,起重班作為配合輔助檢修,還是順利而安全的完成了任務(wù)。

          現(xiàn)就檢修期間起重班的工作總結(jié)如下:

          一、 檢修前的準(zhǔn)備工作

          今年大檢修,起重班承擔(dān)了化工一期各個(gè)裝置配合個(gè)檢修專(zhuān)業(yè)對(duì)

          相應(yīng)設(shè)備的吊裝工作任務(wù)及搭設(shè)腳手架的任務(wù)。本次大檢修體現(xiàn)了點(diǎn)多面廣,時(shí)間緊、任務(wù)重。一方面是要保證大檢修各檢修專(zhuān)業(yè)對(duì)起重工、架子工的需要,另一方面是還要保證部分檢修裝置設(shè)備的維護(hù)對(duì)起重工、架子工的需要。特別體現(xiàn)在各裝置停車(chē)后,部分大型設(shè)備整體吊裝跟換或解體檢修、檢修搭設(shè)腳手架比較集中,面對(duì)起重(轉(zhuǎn)載于:檢修總結(jié))工、架子工任務(wù)量大而且在時(shí)間上相當(dāng)集中這一難題,我們采取了提前介入的.方法,大檢修前主動(dòng)與各檢修專(zhuān)業(yè)聯(lián)系,對(duì)能提前吊裝、搭架子的檢修項(xiàng)目就提前做出吊裝方案及搭設(shè)腳手架的工作,在檢修項(xiàng)目上要明確主要負(fù)責(zé)人,將檢修項(xiàng)目逐級(jí)落實(shí)。各級(jí)管理人員根據(jù)檢修項(xiàng)目的具體情況,合理安排施工力量。對(duì)部分工作量較大的檢修項(xiàng)目進(jìn)行加班加點(diǎn)。

          并且要求工藝車(chē)間盡早與機(jī)修廠進(jìn)行工藝處理對(duì)接,把每個(gè)項(xiàng)目都讓檢修負(fù)責(zé)人詳細(xì)了解,防止出現(xiàn)安全事故及檢修工器具的準(zhǔn)備問(wèn)題。防止不能按時(shí)到達(dá)檢修現(xiàn)場(chǎng),耽誤檢修時(shí)間。

          為了更好地完成大檢修、提前對(duì)所用的起重工具、架子搭設(shè)材料進(jìn)行了篩選檢查、維修,消除有問(wèn)題的手拉葫蘆、鋼絲繩、卸扣、架桿、架板、卡扣,對(duì)新進(jìn)的架桿進(jìn)行了除銹刷漆,做記號(hào)。并根據(jù)所需要的長(zhǎng)度進(jìn)行切割架桿,為大檢修的順利完成從材料上做了充分的準(zhǔn)備。

          在此次大檢修期間,氯堿廠1100米鈦管材的更換是氯堿廠大檢修計(jì)劃的重中之重,公司領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)修廠領(lǐng)導(dǎo)特別重視,由于工作量大,機(jī)修廠對(duì)此項(xiàng)工作任務(wù)成立專(zhuān)業(yè)檢修小組。此次更換管材對(duì)架子需求及起重工要求專(zhuān)人負(fù)責(zé),加班加點(diǎn)確保按時(shí)完成此項(xiàng)工作任務(wù)。

          二、強(qiáng)抓安全、確保 “安全第一、和諧穩(wěn)定”。

          為了保障人身、設(shè)備的安全,真正實(shí)現(xiàn)“抓安全、強(qiáng)管理”的原則。首先機(jī)修廠鉗工、焊工、起重工強(qiáng)化管理、思想工作跟進(jìn),成立安全監(jiān)督小組做到員工思想動(dòng)態(tài)掌握,把工作“做細(xì)、做透”。其次組織召開(kāi)各級(jí)安全例會(huì),傳達(dá)各級(jí)會(huì)議精神,同時(shí)對(duì)檢修工作過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào),要求各班組針對(duì)存在的問(wèn)題舉一反三進(jìn)行整改。以班組為單位將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的隱患整改,并逐級(jí)把關(guān),為本次檢修工作業(yè)創(chuàng)造一個(gè)相對(duì)安全的工作環(huán)境。

          三. 存在的問(wèn)題

          1. 在重點(diǎn)的檢修項(xiàng)目里沒(méi)有完整的檢修方案,檢修前的準(zhǔn)備工作做 的不到位。

          2. 檢修力量不均衡,各檢修工種之間沒(méi)有團(tuán)結(jié)起來(lái),不懂得謙讓、配合,導(dǎo)致檢修進(jìn)度緩慢的情況。

          3. 起重工對(duì)工器具的管理使用及配合交叉作業(yè)不合理,不能保證各 檢修工作的順利進(jìn)行。

          4. 此次大檢修在安全方面,也暴露出架子工安全意識(shí)不夠強(qiáng),最明顯的就是大檢修剛開(kāi)始時(shí),安全帶的佩戴、懸掛。工作票的簽發(fā)、登高票的辦理、吊裝現(xiàn)場(chǎng)警戒線等安全規(guī)章制度的不夠重視。類(lèi)似的問(wèn)題還有很多,我想通過(guò)這次大檢修,要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)吸取教訓(xùn),為下一步的檢修配合工作做出改進(jìn),完善起重班檢修配合管理體系,做到檢修配合管理標(biāo)準(zhǔn)化,合理化。

          隨著大檢修進(jìn)度的深入,加上對(duì)起重工、架子工在安全方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)引導(dǎo),這些問(wèn)題逐步得到解決,類(lèi)似的錯(cuò)誤也很少再發(fā)生。

          “要安全,就要放棄一切自治”,這句話告訴我們?cè)跈z修中應(yīng)該怎樣做,不是為了應(yīng)付檢查才遵守安全規(guī)定的。通過(guò)這次大檢修,更好地鍛煉了隊(duì)伍,特別是讓每個(gè)人在思想上要把安全放在第一位,只有這樣才能體現(xiàn)安全的本質(zhì)。

          四. 配合檢修工作完成項(xiàng)目情況

          起重班本次配合鉗工、焊工總計(jì)完成406項(xiàng)工作任務(wù)。其中大型設(shè)備及重要檢修計(jì)劃配合吊裝完成9項(xiàng):

          1. 熱電廠一期化水車(chē)間鹽酸罐整體更換。

          2. 熱電廠一期1#給水泵整體更換。

          3. 熱電廠一期4#給水泵帶電機(jī)整體更換。

          4. 氯堿廠氯化氫裝置鹽酸儲(chǔ)槽整體吊移就位。

          5. 氯堿廠鈦管材更換配合吊裝1100米。

          6. 乙炔廠真空解吸氣冷凝器整體更換。

          7. 乙炔廠真空解吸再沸器吊裝。

          8. PVC廠反應(yīng)器冷卻器吊裝檢修。

          9. PVC廠水洗塔整體解體檢修。

          其它配合檢修設(shè)備、閥門(mén)更換、管道改造共計(jì)215項(xiàng),配合各專(zhuān)業(yè)檢修搭架子共計(jì)182處。

          此次的大檢修安全圓滿的完成,是從機(jī)修廠領(lǐng)導(dǎo)到鉗工、焊工、起重工、架子工全體參加檢修人員共同努力的結(jié)果。在檢修過(guò)程中我們?nèi)w職工不怕臟不怕累不分晝夜,團(tuán)結(jié)奮戰(zhàn)吃苦耐勞,確保圓滿完成本次檢修任務(wù)。設(shè)備檢修施工過(guò)程中,我們遇到了很多不可預(yù)測(cè)的問(wèn)題,不惜人力物力直到將設(shè)備檢修完好也為以后化工裝置平穩(wěn)的、長(zhǎng)周期運(yùn)行提供了保障。今后我將繼續(xù)努力,查找缺陷,嚴(yán)格管理,總結(jié)這次大檢修中起重班配合工作中的缺陷,爭(zhēng)取在今后的檢修管理工作中發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),彌補(bǔ)不足,更上一個(gè)臺(tái)階!

        機(jī)組檢修工作總結(jié)8

          在開(kāi)始本次檢修工作之前,我們對(duì)負(fù)責(zé)的檢修內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)劃和安排,并且做了更加全面和完善的準(zhǔn)備工作。

          首先在這次檢修過(guò)程中的準(zhǔn)備工作:為了保證檢修工作的順利進(jìn)行,我們到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)前,首先要熟悉自己所在的班組工作內(nèi)容,了解現(xiàn)場(chǎng)條件并掌握準(zhǔn)備的安全措施、安全防護(hù)用品以及安全工器具。在工作開(kāi)始之前,要填寫(xiě)《水力機(jī)械工作票》,并對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)和相應(yīng)的.危險(xiǎn)措施進(jìn)行詳細(xì)記錄。同時(shí),需要向本班組的工作人員交代現(xiàn)場(chǎng)工作內(nèi)容以及所需采取的安全措施和注意事項(xiàng)。布置和計(jì)劃工作現(xiàn)場(chǎng)的安全措施和注意事項(xiàng),合理分配工作任務(wù)。準(zhǔn)備所需的安全工器具包括大錘、36#扳手、36#套筒及加力桿、千斤頂、木方、塞尺、電源線、工作燈、標(biāo)識(shí)牌、手電筒、螺絲刀、潤(rùn)滑油、架板、編織袋、雨靴等。領(lǐng)取必要的安全防護(hù)用品,并正確使用。

          其次檢修工作開(kāi)始:

          (1)檢查工作現(xiàn)場(chǎng)機(jī)組處于停機(jī)態(tài),尾水閘門(mén)已落下,蝸殼內(nèi)無(wú)壓無(wú)水,蝶閥已關(guān)閉。

          (2)打開(kāi)蝶閥排水閥及檢修排水閥,保證蝸殼內(nèi)無(wú)水無(wú)壓。

          (3)接好電源線及工作燈,使用大錘,大錘、36#扳手、36#套筒及加力桿、千斤頂、木方等工具拆卸蝸殼進(jìn)人門(mén)螺絲螺帽,打開(kāi)蝸殼進(jìn)人門(mén),在進(jìn)入之前應(yīng)進(jìn)行通風(fēng),緊固進(jìn)入蝸殼內(nèi)的架板、拿好手電筒、塞尺,編織袋,穿好雨靴進(jìn)入蝸殼內(nèi)。

         。4)檢查1#、2#、3#機(jī)組蝸殼內(nèi)有無(wú)雜物,并對(duì)蝸殼內(nèi)雜物垃圾進(jìn)行及時(shí)清理,裝入編織袋內(nèi)。

         。5)檢查1#、2#、3#機(jī)組導(dǎo)葉,在檢查過(guò)程中對(duì)每塊導(dǎo)葉逐項(xiàng)進(jìn)行仔細(xì)檢查并對(duì)轉(zhuǎn)輪及管壁上的污垢及生銹情況進(jìn)行詳細(xì)查看,用塞尺測(cè)量每塊導(dǎo)葉之間的間隙,要求導(dǎo)葉豎面:間隙不允許5絲通過(guò),對(duì)部分導(dǎo)葉間隙要求15絲之內(nèi),15絲的塞尺允許通過(guò)導(dǎo)葉的四分之三。截面要求:符合圖紙制作工藝參數(shù)要求,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及測(cè)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄分析。

         。6)檢查蝸殼是否有遺留物品,確認(rèn)無(wú)物后關(guān)閉蝸殼進(jìn)人門(mén)。

         。7)對(duì)集水井的雜物垃圾進(jìn)行清理,并檢查6臺(tái)排水泵運(yùn)行正常,有無(wú)垃圾雜物堵塞,對(duì)有杜塞的雜物進(jìn)行清理。

          在檢查過(guò)程中:

         。1)1#、2#、3#機(jī)組進(jìn)人門(mén)螺絲螺母及密封墊潤(rùn)滑油干裂情況,重新進(jìn)行了?潤(rùn)滑處理。

         。2)1#機(jī)組蝸殼內(nèi)部轉(zhuǎn)輪及管壁有結(jié)垢和生銹情況比較嚴(yán)重,在下次的檢修工程中進(jìn)行打磨刷漆處理。

         。3)2#機(jī)組蝸殼垃圾較多,需要在以后的工作中及時(shí)進(jìn)行清理。

         。4)3#機(jī)組蝸殼內(nèi),導(dǎo)葉損傷比較嚴(yán)重,被硬物打擊所致,在以后的工作檢修過(guò)程中需加強(qiáng)監(jiān)視檢查。

          (5)在對(duì)集水井垃圾及排水泵清理檢查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)5#排水泵在排水過(guò)程中,停止工作時(shí),水有回流,判斷為逆止閥異常,后期進(jìn)行處理。

         。6)在協(xié)助田國(guó)平同志對(duì)2#機(jī)組補(bǔ)氣過(guò)程中,出現(xiàn)油位下降較快問(wèn)題,自動(dòng)補(bǔ)氣裝置有漏氣情況,配壓閥處有油滲處,后期進(jìn)行處理。

          (7)協(xié)助田國(guó)平同志提起1#、2#、3#機(jī)組尾水閘門(mén),發(fā)現(xiàn)1#機(jī)組蝸殼進(jìn)人門(mén)有滲水情況,重新進(jìn)行了加固后,沒(méi)有滲漏。

         。8)在拆裝尾水閘門(mén)連桿時(shí)比較費(fèi)時(shí)費(fèi)力,在后期工作中進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

          工作完成后,要及時(shí)撤除現(xiàn)場(chǎng)的安全措施,拆除工作所用電源,歸還安全工器具,清理工作現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生,并辦理工作票終結(jié)工作。

          最后,在進(jìn)行設(shè)備檢修時(shí),需要注意以下事項(xiàng)和不足:

         。1)在拆卸螺絲時(shí),要小心螺絲或工具掉落造成傷害。

         。2)進(jìn)入蝸殼時(shí),要謹(jǐn)防滑倒受傷,特別是因管壁較滑而增加了風(fēng)險(xiǎn)。

          (3)調(diào)整導(dǎo)葉間隙時(shí),要注意避免手部被夾傷。

         。4)在工作前要做好充分的準(zhǔn)備工作,確保拆卸的零件有安全的存放位置,可以使用準(zhǔn)備物品放置盒,以防物品掉落傷人。

         。5)在檢查過(guò)程中,應(yīng)對(duì)技術(shù)問(wèn)題和發(fā)現(xiàn)的故障進(jìn)行全面的原因分析,并在今后加強(qiáng)學(xué)習(xí)提升技術(shù)水平。

         。6)在工作中要安全使用工具,避免因工具使用不當(dāng)而導(dǎo)致意外傷害。

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